张文锋:竭尽全力为企业降本增效
六月的天气逐渐炎热,位于高新区的贺鸿电子公司车间内如这天气一样火热:智能机械手一刻不停,来回抓取电路板,并进行开料、钻孔、电镀等工序操作……满是智能化机械的车间内,一位手持笔记本,忽而埋头记录、忽而步履匆匆的工作人员格外显眼,他就是公司生产部经理张文锋。“将铜粉回收机自动补水方式改成手动补水方式,再观察是否影响产品品质。”手头上记录的数据是为了改进工艺,黝黑的面庞、不高的个头,张文锋一脸认真。
工作16年来,张文锋扎根生产一线,潜心研究印制电路板工艺,提出20多个重要的合理化建议,为公司节约大量生产成本,以实际行动践行“敬业、精益、专注、创新”的工匠精神。
2011年,张文锋从苏州一家电子厂离职后来到贺鸿公司,此时,他已有5年的印制电路板行业从业经验。刚到公司,他依然保持着每天比别人晚一步下班的习惯,跟着车间老师傅学习,晚上到家后,再联系实践看相关技术资料。他逐渐熟悉了铝基板、铁氟龙板、5G板等产品的加工及制造技术,掌握了化金、电镀等工艺问题解决经验。以前,公司双面铝基板的制造工艺采用锣板工艺制造,但该工艺需要使用造价昂贵的锣刀。2022年,他带领同事尝试将锣板制造工艺改成激光切割方式,并为此进行了上百次试验,最终确定激光切割方式并不影响产品品质,反而能节约成本,提高生产效率。仅此一项合理化建议,每月就为公司节约成本20余万元。2023年下半年,他从节约水资源的角度着手,仔细观察20余条生产线的溢流量,反复试验2个月,实现了在不降低品质情况下的工艺改进:把生产线的溢流量全部控制在工艺范围最下限,每月节省水费约8万元。
这几年,张文锋降本增效的努力一直没有停歇,完成了一个又一个目标:对化金工序药水浓度、设备参数进行优化调整,使手机板产品的报废率从原来的1%下降到0.1%;优化电镀工序操作方式,使工控板报废率从原来的0.8%下降到0.2%;通过优化5G产品生产过程,使相关产品报废率从原来的5%下降到2%……从业多年来,张文锋所在班组多次获得优秀班组荣誉称号,2020年,他本人凭借优秀的工艺专长获得第三届东台工匠提名奖。
荣誉代表过去,未来仍需努力。“今后,我将继续立足本职工作,以勤学长知识、以苦练精技术、以创新求突破,努力成为知识型、技能型、创新型劳动者,为公司发展贡献自己的力量。”张文锋坚定地说道。(杨澄)